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长钢轧钢厂巧改造增效益

      钢公司轧钢厂棒材车间技术员詹卫金通过技术改造,将轧机活套轮材质由普通球铁改为表面喷涂耐磨材质后,按活套轮在线数量16件计算,年可节约活套轮成本约6.56万元,每月因更换活套轮节约时间2小时,年创效益1.8万元,产生的综合效益约12万余元。

  技术员詹卫金发现,单线活套轮在轧制过程极易磨损,两天更换一次,每次约30分钟,且更换不方便,轧机作业率难以保证。此外,活套轮表面为V型结构,料型易扭转,轧制稳定性差,影响到轧钢的生产平稳运行。他便从如何降低活套轮日常消耗上动起了脑筋。铝塑板于是,他利用工余时间查阅大量相关轧钢活套资料,筛选合适的活套轮材质,既要满足耐磨、抗高温等要求,又要保证经济适用性。同时,他与技术科负责人一起,向生产一线职工了解活套轮各班次现场使用情况,在一线职工的建议和引导下,詹卫金将轧机活套轮表面由V字形改为平面结构,实践应用后,产生了良好经济效益。活套轮更换时间由每两天一次变为每50天更换一次,轧机作业率大幅提升,轧制持续性和稳定性得以提高,工人劳动强度也大大降低。

  此外,詹卫金针对冷却水不足影响轧钢工艺运行的现象,提出改进精轧机组预切分、切分、成品前和成品架次轧辊冷却水管结构和水管接头形式,精轧机组增加增压泵的建议并得到实施,基本消除了因水管出水压力不足和冷却不均匀造成的打孔型、轧辊掉块现象,如今,在多线切分轧制时,按月生产14天计算,年节约时间112小时,创效约8.4万元

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